某厂石灰石由 板式喂料机 输送进领式破碎机,板式喂料机的规格为HBG 1000 x 10 m,向上倾角为10°。由于我厂为多矿点外供料,石灰石粒度大小不一,大粒度500 -- 800 mm,如此大块石头在下料槽内容易将底板卡住,使底板弯曲变形,磨损严重,平均每季度更换一次。由于局部变形使底板之间的缝隙增大,加之上下料口距尾端较近,产生了严重的漏料现象,小时漏料约0.5t,漏下的物料堆积到尾部链轮内,严重影响了设备正常运转,该处需设专人清理物料,通常3-4人/班。不但污染了环境,工人劳动强度增加,而且由于底板损坏和堆料过多经常停车修理,造成岗位常缺岗,形成严重恶性循环。
针对以上情况,某厂技术员提出如下改造方案:
加强管理,禁止500mm的石灰石喂入,改造下料槽,减小物料对底板的冲力,相应加长下料口到尾端的多巨离,而后着重对板式喂料机底板进行了简易的改造。用剪板机剪切8一10mm厚钢板条,尺寸60 x1010mm,在底板合适位置进行了焊接,以增加强度,在板条长度方向上焊上三块筋板加固。经此改造,漏料大为减少,运行三年,没有发生设备损坏事故。